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关键词
CESSNA525飞机起动发电机故障研究
作者: 柳昌龄   来源: 科技风 年份: 2018 文献类型 : 期刊 关键词: 松动   老龄化   起动发电机   渗油  
描述: 塞斯纳525飞机的电源系统是一个直流电源系统,该系统通过一些电气部件实现了飞机电能的产生、调节、控制与指示。奖状飞机安装了两台起动机发电机,它是飞机电源系统的核心部件。我分院的4架奖状飞机已经发生过8次起动发电机的故障。起动发电机故障对于飞机飞行安全有重要影响。因此通过对起动发电机故障的研究,对飞机电源系统可靠性的提升有重要作用。
CESSNA525飞机起动发电机故障研究
作者: 柳昌龄   来源: 科技风 年份: 2018 文献类型 : 期刊 关键词: 松动   老龄化   起动发电机   渗油  
描述: 塞斯纳525飞机的电源系统是一个直流电源系统,该系统通过一些电气部件实现了飞机电能的产生、调节、控制与指示。奖状飞机安装了两台起动机发电机,它是飞机电源系统的核心部件。我分院的4架奖状飞机已经发生过8次起动发电机的故障。起动发电机故障对于飞机飞行安全有重要影响。因此通过对起动发电机故障的研究,对飞机电源系统可靠性的提升有重要作用。
CESSNA525飞机起动发电机故障研究
作者: 柳昌龄   来源: 科技风 年份: 2018 文献类型 : 期刊 关键词: 松动   老龄化   起动发电机   渗油  
描述: 塞斯纳525飞机的电源系统是一个直流电源系统,该系统通过一些电气部件实现了飞机电能的产生、调节、控制与指示。奖状飞机安装了两台起动机发电机,它是飞机电源系统的核心部件。我分院的4架奖状飞机已经发生过8次起动发电机的故障。起动发电机故障对于飞机飞行安全有重要影响。因此通过对起动发电机故障的研究,对飞机电源系统可靠性的提升有重要作用。
考虑松动故障的航空发动机双转子动力学行为研究
作者: 刘子奥   来源: 沈阳工业大学 年份: 2022 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空发动机双转子   松动   动力学特性   固定界面模态综合法  
描述: 考虑松动故障的航空发动机双转子动力学行为研究
一种高性能航空直流起动发电机控制器设计
作者: 赵君   花璐   韩佳玮   王建生   来源: 航空计算技术 年份: 2021 文献类型 : 期刊 关键词: GCU   模块化   控制器   起动发电机  
描述: 针对传统模拟式发电机控制器性能提升与轻量化设计需求,提出一种模块化、数字式起动发电一体化控制器系统架构,规划了基于DSP与FPGA的通用CPM模块,完成了PSM模块、E3M模块与RVM模块的硬件设计,并针对软件的可移植性开展了分层解耦架构设计。测试结果表明:设计的GCU产品,大幅提升了产品的测试性、维护性,降低了环境变化对发电机电压控制品质的影响,减小了产品的体积重量,为飞机电源系统功能与性能提升提供了有效的解决方案。
航空高压直流供电系统的永磁起动发电机控制方法
作者: 罗宗鑫   陈强   薛开昶   来源: 微电机 年份: 2021 文献类型 : 期刊 关键词: 恒功率控制   PI参数整定   恒转矩控制   起动发电机   PWM整流  
描述: 以航空高压直流供电系统为背景,结合起动发电机电感低、频率高的特点,对起动发电机的控制技术进行研究。采用先恒转矩、后恒功率的起动控制策略,PWM整流的发电控制策略,通过软启动和反电势补偿来抑制电压和电流冲击。基于浮点型DSP构建了单周期控制的程序构架,并通过相位补偿来抑制电机频率高带来的负面影响。通过对电流内环和电压外环进行建模分析,进而确定PI参数。实测结果表明:在0~3500 r/min可实现60 Nm恒转矩起动,3500~7400 r/min可实现22 kW恒功率起动;在12000~18000 r/min可实现260 V、32 kW发电稳压输出。所提出的控制方法有效可行。
多电航空发动机和起动发电机协同控制技术研究
作者: 李雪伟   来源: 南京航空航天大学 年份: 2021 文献类型 : 学位论文 关键词: 控制计划   半物理仿真试验   多电航空发动机   控制律   起动发电机  
描述: 多电航空发动机和起动发电机协同控制技术研究
飞机全机校准试验中胶管总成的泄漏问题分析
作者: 石海波   高通锋   来源: 中国科技信息 年份: 2018 文献类型 : 期刊 关键词: 泄漏问题   工作压力   加载系统   作动器   保护套   安装空间   密封性能   飞行载荷测量   弯曲角度   渗油  
描述: 本文针对飞机全机校准试验中液压加载系统的胶管总成的泄漏问题,提出根据校准试验的特点分析解决加载时引起的泄漏问题的观点。在飞机飞行载荷测量行业起到提高试验过程中液压加载系统的安全性和可靠性,保证试验顺利进行的作用。如付诸现实将产生很大的(一般中小型飞机的校准试验费用在2000万元左右)经济效益。
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