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根据【关键词:航空发动机,节流孔板,改进设计,空气管路,脱落】搜索到相关结果 2685 条
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某型航空发动机空气引气管路节流孔板脱落的故障分析和改进设计
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作者:
韩杰
史志勇
高凯
来源:
内燃机与配件
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
节流孔板
改进设计
空气管路
脱落
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描述:
本文针对某型航空发动机长时考核试车过程中出现的空气引气管路节流孔板脱落问题,利用故障树工具和仿真软件,成功定位了问题原因。根据问题原因,对引气接口处的密封结构和节流结构进行了优化设计,通过仿真计算、流量计算和试验验证,证明了优化方案的正确性和有效性,为发动机型号设计工作提供有力保障。
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某型航空发动机空气引气管路节流孔板脱落的故障分析和改进设计
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作者:
韩杰
史志勇
高凯
来源:
内燃机与配件
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
节流孔板
改进设计
空气管路
脱落
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描述:
本文针对某型航空发动机长时考核试车过程中出现的空气引气管路节流孔板脱落问题,利用故障树工具和仿真软件,成功定位了问题原因。根据问题原因,对引气接口处的密封结构和节流结构进行了优化设计,通过仿真计算、流量计算和试验验证,证明了优化方案的正确性和有效性,为发动机型号设计工作提供有力保障。
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某型航空发动机机载压力传感器误差分析及改进设计
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作者:
邢威
孔庆有
吴红肖
刘业路
程昊
王舜禹
来源:
现代工业经济和信息化
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
改进设计
压力传感器
机载
误差分析
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描述:
某型航空发动机机载压力传感器误差分析的目的是研究其测试性能,分析双余度压力传感器输出的一致性,了解在发动机试验过程中A、B通道存在测试数据差别的原因。针对整机试车过程中压力测量通道暴露的具体问题
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某型航空发动机机载压力传感器误差分析及改进设计
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作者:
邢威
孔庆有
吴红肖
刘业路
程昊
王舜禹
来源:
现代工业经济和信息化
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
改进设计
压力传感器
机载
误差分析
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描述:
某型航空发动机机载压力传感器误差分析的目的是研究其测试性能,分析双余度压力传感器输出的一致性,了解在发动机试验过程中A、B通道存在测试数据差别的原因。针对整机试车过程中压力测量通道暴露的具体问题
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1例直升机飞行员创伤后应激障碍分析
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作者:
张敏
张忠州
王猛
蒋琳
谭文操
高晓昆
来源:
航空维修与工程
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
操纵系统
轴承
滚珠
脱落
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描述:
某型飞机自交付使用以来已累计出现多起轴承滚珠脱落故障,本文针对该型飞机操纵机构所使用轴承的机理进行分析,总结了轴承滚珠脱落的主要原因,并提出了改进措施。
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1例直升机飞行员创伤后应激障碍分析
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作者:
张敏
张忠州
王猛
蒋琳
谭文操
高晓昆
来源:
航空维修与工程
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
操纵系统
轴承
滚珠
脱落
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描述:
某型飞机自交付使用以来已累计出现多起轴承滚珠脱落故障,本文针对该型飞机操纵机构所使用轴承的机理进行分析,总结了轴承滚珠脱落的主要原因,并提出了改进措施。
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航空航天内六角螺钉保险丝孔专用加工设备的改进设计
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作者:
王丽华
赵淳
乔远鹏
来源:
制造技术与机床
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
改进设计
PLC
内六角螺钉保险丝孔加工设备
气动系统
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描述:
针对航空紧固件内六角螺钉保险丝孔(多为镍钴钛材料)加工易磨损、易断、加工成本高和效率低等特点,选用高速电火花数控小孔机床进行改进。基于三菱FX3U系列PLC,设计开发了航空紧固件内六角螺钉保险丝孔自动送卸料夹持分度装置,具有内六角螺钉保险丝孔加工中自动送卸料、自动夹持以及按要求分度功能,解决六角螺钉保险孔难以加工的问题,大大地提高了生产效率。
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航空航天内六角螺钉保险丝孔专用加工设备的改进设计
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作者:
王丽华
赵淳
乔远鹏
来源:
制造技术与机床
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
改进设计
PLC
内六角螺钉保险丝孔加工设备
气动系统
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描述:
针对航空紧固件内六角螺钉保险丝孔(多为镍钴钛材料)加工易磨损、易断、加工成本高和效率低等特点,选用高速电火花数控小孔机床进行改进。基于三菱FX3U系列PLC,设计开发了航空紧固件内六角螺钉保险丝孔自动送卸料夹持分度装置,具有内六角螺钉保险丝孔加工中自动送卸料、自动夹持以及按要求分度功能,解决六角螺钉保险孔难以加工的问题,大大地提高了生产效率。
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飞机液压源导管振动改进研究
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作者:
刘克鹏
史强
来源:
内燃机与配件
年份:
2019
文献类型 :
期刊
关键词:
振动控制
改进设计
液压导管
飞机
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描述:
针对某型飞机导管振动应力超标故障,提出应力测试试验和模态分析方法,确定故障原因。基于管路振动内在规律,制定解决方案,通过改变导管刚度和改变长度两种改进方案对比研究,降低管路振动应力,达到技术规范和使用要求,有效保障了飞机的飞行安全。
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飞机液压源导管振动改进研究
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作者:
刘克鹏
史强
来源:
内燃机与配件
年份:
2019
文献类型 :
期刊
关键词:
振动控制
改进设计
液压导管
飞机
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描述:
针对某型飞机导管振动应力超标故障,提出应力测试试验和模态分析方法,确定故障原因。基于管路振动内在规律,制定解决方案,通过改变导管刚度和改变长度两种改进方案对比研究,降低管路振动应力,达到技术规范和使用要求,有效保障了飞机的飞行安全。